水泥磨清仓前后对比分析

水泥磨清仓前后对比分析

水泥磨清仓前后对比分析除认真学习、贯彻、遵守《普通检修项目安全技术措施》外,水泥磨清仓补球时还应遵守以下措施:.检修前要确认所有的检修使用设备处于完好状态,否则不能进行检修。.磨机停电措施按公司所颁规定执行。.在磨机上高空作业要系安全带。.打磨门时要注意周围环境,防止从磨机上掉杂物和工具,人员要站稳,把磨门放到安全的地方。.打开磨门后,要认真检测、观察磨内温度、通风和其它情况,确认无危险后,人员方可入内。.进入磨内要使用梯子,不能用电动葫芦吊人进入。.使用简易磨门放球时,要控制好棒闸,防止钢球砸伤人员和筛球设备。.要专人开、停筛球机,开、停筛球机时人员不能接触筛球机。.筛球时,要防止筛球机晃动挤压住检修人员。.勤检查筛球机、振动电机的固定装置,防止松动。.转磨时,用辅传电机传动,不得使用主传电机,周围不得站人,要防止钢球砸伤人员。.使用电动葫芦时,按公司有关规定执行。.使用的吨包袋要质量合格,装球量要合适,防止起吊后破损。

水泥磨清仓前后对比分析用扁铁和圆钢等制作与原磨门相同规格和数量的筛孔磨门类似化验室试验磨的卸料磨门,其筛孔大小按不会通过最小规格的研磨体确定。停止喂料,洗磨-后停磨。检查通风系统,处理堵塞和漏风,使其通风正常。疏通筒体冷却水孔,清除筒体表面积料层,保证筒体冷却效果。更换各仓原磨门为筛孔磨门,在正常通风、停止喂料、关闭筒体冷却水、开启出磨水泥输送设备情况下开机洗磨,直至研磨体表面粘附的物料洗净为止(待磨门处出料很少时停磨观察,研磨体表面光洁即可,否则继续清洗)。清洗完毕后停磨,在正常通风下冷却筒体和研磨体至常温。更换筛孔磨门为原磨门,开磨生产。磨机起运正常后立即按正常产量的-喂料入磨物料温度小于,并逐步增加喂料,使其在内达到正常喂料量。采用本方法处理水泥磨内“包球”现象,一般只需时间便可恢复正常生产,该方法经过我厂应用实践,效果良好。另外,遇水泥磨或生料磨清仓,可在倒球段前用筛孔磨门适当清洗,筛出物料和碎球段,从而改善拣球。

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水泥磨清仓前后对比分析.|发布|编辑:黄振东魏国平王吉业|我厂有台.开路水泥磨,其台时产量有时会出现突发性或阶段性降低现象。笔者在多年的实践基础上,对此现象的原因进行浅析,仅供同仁参考。物料变化物料的变化会引起台时产量的大幅度波动,例如:物料易磨性突然变差。我们曾测定熟料的相对易磨性系数从.降到.时,水泥磨台时产量下降.以上。物料中有一定数量难磨的组分。如熟料中有较多的黄心料、急烧料,混合材难磨等等这种物料用比面积法测定的相对易磨性系数并不一定小。对这种物料若正常喂料,则细度必然跑粗,为了保证细度,必须大幅度降低喂料量,延长物料在磨内的停留时间,从而使台时产量突然下降。熟料中含有黄心料和欠烧料。黄心料和欠烧料很容易粘附于研磨体和衬板表面,形成“缓冲垫层”,大大影响了粉磨效率,从而使台时产量突然下降。我们曾观察过,这种熟料会使台时产量降。物料中含有大块。磨内的研磨体是根据常规情况的入磨物料粒度而确定的,对非正常情况。

水泥磨清仓前后对比分析黄海晨刊记者夏宗伟上午时分左右,日照英利工程有限公司受日照港口水泥有限公司委托,在为水泥公司清理号水泥筒仓时,仓内侧水泥突然发生坍塌,名清仓工有人脱险,人遇险。事故发生后,有关部门迅速组织成立了现场救援、医疗救护、善后处置、事故调查四个小组,开展救援工作。到日时,已找到名遇险人员,并迅速送往医院抢救,经抢救无效死亡;截至日时,一名遇险人员的搜救工作仍在进行,事故原因正在调查中。

水泥磨清仓前后对比分析概况我公司熟料生产线,水泥粉磨系统采用.球磨机,配用旋风式选粉机,设计台时产量为号水泥,其工艺流程见图。.入磨皮带.磨机.出磨斜槽.提升机.空气斜槽.旋风式选粉机.循环风机.细粉斜槽.粗粉分离器.气箱式袋收尘器.螺旋输送机.皮带输送机.磨主排风机该系统自投料试产以来,经过一系列技术改造,截止到年月,已稳定运行但因受水泥销售市场影响,运转率较低,生产号水泥其中.Ⅱ型号水泥占.,现台时产量为设计能力的,且水泥各项质量指标均优于设计指标,见表。实现系统达产、超产的技术措施在投产初期的试生产阶段,磨机台时产量一度偏低,水泥细度偏粗,质量指标波动很大,主要原因是:磨内物料温度高、流速过快,磨机两仓响声异常,选粉机选粉效率偏低。于是,决定分阶段进行技术攻关,措施如下。.调整研磨体、改造隔仓板、平衡磨机两仓能力首先调整磨机头、尾两仓钢球装载量,以平衡两仓能力继而调整各仓钢球级配,使粉磨、研磨能力与入磨回转窑熟料特。